今年以來,化工分公司持續在提質增效上發力,深挖各環節降本增效潛力,進行技術改造,為完成年度生產經營指標和節能降碳任務打下基礎。
三廢混燃鍋爐改造,提高鍋爐產汽量。三廢混燃鍋爐增加換熱面積,有效回收鍋爐尾氣中的余熱,在鍋爐用煤量沒有增加的情況下,每小時產汽量增加約5噸,系統蒸汽緊張的情況得到緩解,降低了系統燃煤消耗。
優化鍋爐煙氣脫硝工藝,降低脫硝用氨量。從脫硝工藝所需的溫度、氨水噴灑位置等入手,將不合理的氨水噴槍位置進行了移位,使氨水噴淋更加均勻;通過鍋爐本體改造,降低了余熱爐入口的煙氣溫度,使氨水噴灑溫區更加合理;對脫硝催化劑進行了檢查清灰,更換了部分催化劑,使煙氣分布更加均勻。改造后,鍋爐脫硝氨水用量由原來的每日26噸減為現在的每日13噸,每日濃氨水用量減少50%,氨水濃度按13%算,每日可增加合成氨產量。
添加燃料煤助燃劑,降低燃料煤消耗。積極推進燃料煤添加助燃劑能源合同項目,在燃料煤中通過添加高效環保節能添加劑,使燃煤得到更加充分的燃燒,實現熱量高效回收利用,據統計,鍋爐噸蒸汽耗煤下降約10%。
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